秋意漸濃時,煤化公司化產(chǎn)一車間的核心環(huán)保設(shè)備—2號脫硫塔,迎來了年度“深度診療”。作為煤氣凈化環(huán)節(jié)的“咽喉要塞”,這座通體銀灰的塔器承載著尾氣脫硫、達(dá)標(biāo)排放的關(guān)鍵使命,其運行狀態(tài)直接關(guān)乎生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定度與企業(yè)的環(huán)保底線。此次檢修,既是對設(shè)備“亞健康”狀態(tài)的精準(zhǔn)診治,更是為企業(yè)綠色生產(chǎn)擰緊“安全閥”的重要行動。
檢修前:精研細(xì)策,錨定“病灶”
“設(shè)備檢修,方案先行,差一分都不行?!边@是化產(chǎn)一車間在檢修籌備階段的核心準(zhǔn)則。為確保檢修工作“零偏差、零隱患”,車間第一時間組建專項檢修小組,成員涵蓋技術(shù)骨干、資深維修工、專職安全員,從源頭構(gòu)建起“技術(shù)+安全+執(zhí)行”的閉環(huán)保障。
技術(shù)組的辦公室里,燈光連續(xù)三晚亮至深夜。技術(shù)員們圍著2號脫硫塔的運行臺賬與中控數(shù)據(jù)報表,逐行比對、逐值分析——近一個月的脫硫效率波動曲線、塔體進(jìn)出口壓力差變化、噴淋系統(tǒng)流量記錄,每一項數(shù)據(jù)都成了“診斷依據(jù)”?!澳憧催@里,上周三開始,噴淋流量每小時少了0.5立方米,結(jié)合巡檢時‘塔體底部有異響’的記錄,肯定是填料堵了,噴淋管也大概率淤結(jié)?!奔夹g(shù)組長指著報表上的異常點,語氣篤定。最終,經(jīng)多輪研討,小組精準(zhǔn)鎖定三大核心“病灶”:梅花填料層 結(jié)塊堵塞、噴淋管路煤泥淤積、捕霧段結(jié) 垢粘連,為檢修劃定了明確靶心。
安全籌備同樣細(xì)致入微。檢修前的安全培訓(xùn)會上,安全員拿著受限空間作業(yè)規(guī)程手冊,結(jié)合歷年檢修案例,逐字拆解風(fēng)險點:“進(jìn)塔前必須做氧含量、有毒有害氣體檢測,數(shù)據(jù)不達(dá)標(biāo)堅決不能進(jìn);塔內(nèi)作業(yè)時,安全繩要‘高掛低用’,每隔15分鐘必須聯(lián)系一次,誰都不能心存僥幸!”同時,現(xiàn)場提前備好應(yīng)急呼吸器、救援三腳架、防爆照明設(shè)備,連工具擺放的位置都標(biāo)注了清晰標(biāo)識每一處細(xì)節(jié),都藏著對安全的極致敬畏。
檢修中:精工細(xì)作,雕琢“細(xì)節(jié)”
清晨8點,隨著2號脫硫塔的進(jìn)出口閥門緩緩關(guān)閉、塔內(nèi)煤氣置換完成,檢修現(xiàn)場正式進(jìn)入“攻堅時刻”。當(dāng)人孔蓋被螺栓扳手緩緩擰開,一股帶著煤塵濕氣的氣流涌出,檢修工人們立刻圍攏上前——塔內(nèi)的景象與預(yù)判一致:梅花填料層層結(jié)塊,部分填料因長期浸泡、擠壓已碎裂變形,黑色的煤泥順著填料間隙往下淌,噴淋管的 噴嘴口更是被堵得嚴(yán)嚴(yán)實實。
“搭架子、測氣體,準(zhǔn)備進(jìn)塔!”現(xiàn)場負(fù)責(zé)人一聲令下,工人們迅速行動。腳手架搭建得“橫平豎直”,每一根鋼管的連接處都 用扳手?jǐn)Q至最緊;防爆探照燈從人孔伸入塔內(nèi),瞬間照亮了狹窄的作業(yè)空間。第一批進(jìn)塔作業(yè)的工人,身著厚重的防化服、頭戴安全帽、腰系雙鉤安全繩,手持小撬棍與清理鏟,順著爬梯緩緩進(jìn)入塔內(nèi)—塔內(nèi)空間不足3立方米,人只能半蹲作業(yè),探照燈的光束里,煤塵顆粒清晰可見,不一會兒,工人的額角就滲出了汗珠,順著安全帽檐往下滴。
清理填料的過程,堪稱“精細(xì)活”。工人們不用蠻力,而是用撬棍輕輕撬動結(jié)塊的填料,再用手一塊塊摳下、裝進(jìn)編織袋,通過人孔往外傳遞——既要避免碎填料堵塞塔底管道,又要防止工具磕碰塔壁?!奥稽c,這塊填料下面壓著噴淋管口,別碰壞了!”塔內(nèi)傳來提醒聲,外面的工人立刻放緩接袋速度。針對噴淋系統(tǒng),維修工們更是“逐管排查”:“用高壓水槍對著堵塞的管路反復(fù)沖洗,直到水流順暢;對磨損的噴嘴,逐一拆解更換,安裝時用扳手輕擰慢調(diào),確保每一個噴嘴的角度都與設(shè)計值完全一致——噴嘴歪1度,噴淋就會有死角,脫硫效率就差一截?!崩暇S修工邊調(diào)試邊說。
最關(guān)鍵的是塔內(nèi)支撐格柵的檢修。當(dāng)工人檢查到第三層格柵時,發(fā)現(xiàn)一處因填料重壓出現(xiàn)了2毫米的變形—“格柵是填料的‘骨架’,變形了輕則導(dǎo)致填料受力不均,重則可能塌層!”維修團(tuán)隊立刻調(diào)來液壓校正器,一人扶著校正器定位,一人盯著水平儀,一人緩慢加壓—“再降0.5毫米,對,氣泡居中了!”隨著液壓器的輕微嗡鳴,變形的格柵被精準(zhǔn)校正,隨后又用加固板焊接加固,確保其承重能力恢 復(fù)至最優(yōu)。整個檢修過程,沒有急促的催促,只有“毫米級”的較真:填料清理要“無死角”,管路疏通要“全通暢”,構(gòu)件校正要“零偏差”,每一個動作,都透著對工藝的極致追求。
檢修后:嚴(yán)核細(xì)驗,筑牢“防線”
經(jīng)過兩天的精工檢修,2號脫硫塔迎來“驗收大考”。煤化公司技術(shù)部、安全部與車間組成聯(lián)合驗收組,拿著檢修標(biāo)準(zhǔn)手冊,對每一個環(huán)節(jié)進(jìn)行“地毯式”核查。
填料層驗收現(xiàn)場,驗收人員彎腰伸手,觸摸新鋪設(shè)的梅花填料——層與層之間的間隙均勻,填料擺放整齊,無任何歪斜、堆疊;噴淋系統(tǒng)通水測試時,閥門緩緩打開,水霧從每一個噴嘴噴出,形成細(xì)密均勻的“水幕”,順著填料層往下流淌,無一處噴淋死角;塔體密封性檢查更是嚴(yán)苛,驗收人員用肥皂水仔細(xì)涂抹塔體法蘭、人孔蓋的密封面,同時由專人在塔內(nèi)監(jiān)測壓力—“壓力升至0.4MPa,保持10分鐘,外面有沒有氣泡?”“沒有!所有密封點都完好!”當(dāng)聽到現(xiàn)場的確認(rèn)聲,所有人都松了口氣。
最終的調(diào)試環(huán)節(jié),中控室內(nèi)的數(shù)據(jù)屏幕成了“成績單”:脫硫效率從檢修前的92%提升至98%,塔體進(jìn)出口壓力差恢復(fù)至設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),噴淋流量穩(wěn)定無波動—2號脫硫塔各項參數(shù)全部達(dá)標(biāo)。“設(shè)備‘滿血復(fù)活’,接下來就能安心保生產(chǎn)了!”現(xiàn)場響起了陣陣掌聲。
此次2號脫硫塔檢修,是化產(chǎn)一車間踐行“設(shè)備強(qiáng)則生產(chǎn)穩(wěn),環(huán)保優(yōu)則發(fā)展久”理念的生動縮影。從籌備時的精研細(xì)策,到施工中的精工細(xì)作,再到驗收時的嚴(yán)核細(xì)驗,每一個環(huán)節(jié)都藏著“精益求精”的態(tài)度。這場檢修,不僅讓設(shè)備重?zé)ā盎盍Α保瘟似髽I(yè)環(huán)保生產(chǎn)的堅實防線,為后續(xù)煤氣凈化高效運行、尾氣穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,寫下了最扎實的注腳。
(來源:內(nèi)蒙古慶華集團(tuán)慶華煤化有限責(zé)任公司化產(chǎn)一車間 石興剛)
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